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      完善電爐冶煉工藝降低冶煉成本
      日期:2026-02-20 瀏覽:5250

      電弧爐短流程煉鋼以其在投資、效率、環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì),成為世界鋼鐵**的兩大主要流程之一。但是目前電爐投產(chǎn)主要存在以下幾個(gè)問題:造渣工藝,爐渣泡沫化程度不穩(wěn)定,跑鋼現(xiàn)象嚴(yán)重;終點(diǎn)C含量低,過氧化嚴(yán)重;下渣嚴(yán)重,回P嚴(yán)重,成分內(nèi)控一次合格率低等主要問題,通過完善電爐冶煉工藝可解決此類問題。


      圖片


      1、優(yōu)化造泡沫渣工藝



      優(yōu)化石灰、白云石等輔料加入量、加入時(shí)間、加入批次等,控制冶煉全程爐渣堿度與泡沫化性能。
      碳氧化反應(yīng)劇烈時(shí),控制好脫碳速度,防止熔池大沸騰,涌渣包裹未熔化廢鋼與渣料。
      在C-O反應(yīng)逐漸減弱,應(yīng)及以促進(jìn)CO氣泡鋼和渣料的生成,及時(shí)噴吹碳粉,維持熔渣的正常泡沫化。

      通過對(duì)泡沫渣的優(yōu)化,渣中氧化鐵含量得到降低,因渣量大造成的渣罐溢渣問題得到改善,根據(jù)送電量規(guī)范了流渣時(shí)機(jī)減少渣中跑鋼現(xiàn)象。

      根據(jù)爐渣分析結(jié)果,將白云石用量控制500-1000kg爐爐渣中Mg0含量控制50%左右,滿足電爐護(hù)爐基本需求,前爐材壽命從投產(chǎn)初期229爐提高522爐。

      實(shí)踐證明:爐渣控制得當(dāng),電爐冶煉可能比消耗鐵礦石的高爐能更好地控制鋼鐵的韌性等品質(zhì)。


      2、提高電爐終點(diǎn)工藝控制水平



      (1)**保障:設(shè)立了**準(zhǔn)備保障、電爐煉鋼保障、技術(shù)質(zhì)量保障、設(shè)備材料保障四個(gè)小組。從原料供應(yīng)、工藝研究、設(shè)備保障等方面為電爐終點(diǎn)碳提高進(jìn)行協(xié)調(diào)保障。

      (2)**管理:電爐終點(diǎn)碳含量納入車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和四個(gè)小組津貼競(jìng)賽指標(biāo),在四個(gè)小組開張競(jìng)賽攻關(guān)

      (3)技術(shù)支持:結(jié)合環(huán)保控制情況,依據(jù)鐵水和生鐵資源變化,制定相應(yīng)的爐料結(jié)構(gòu)方案與裝入制度,穩(wěn)定電爐配碳量。

      (4)操作工藝:完善了不同爐料裝入結(jié)構(gòu)時(shí)的送電制度、氧燃就比模式、(4)吹煉模式:確定了吹氧量與配碳量之間的規(guī)律;根據(jù)爐襯侵蝕情況,調(diào)整氧槍使用。

      (5)爐型維護(hù):利用更換出鋼口對(duì)電爐爐型進(jìn)行進(jìn)一步維護(hù),保證熔池均勻,提高操作穩(wěn)定性。



      3、多功能爐壁碳氧噴槍技術(shù)


      電爐采用當(dāng)代多功能爐壁碳氧噴槍技術(shù),以簡(jiǎn)便、有效的方式向電爐煉鋼提供化學(xué)能,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化供氧、消除EBT冷區(qū),有效縮短冶煉周期、降低電耗、提高金屬收得率,達(dá)到降低**成本和提高**率的目的。本套氧槍系統(tǒng)是集氧槍、碳粉槍和燒嘴于一體的組合裝置,具有多種功能(燒嘴、吹氧脫碳、噴碳粉造泡沫渣)和多種操作模式(燒嘴模式、吹氧模式、混合模式、閑置模式),在**中可以根據(jù)不同階段靈活選擇運(yùn)用


      圖片

      (壁碳氧槍布置示意)




      4、優(yōu)化出鋼操作


      開展了電爐出鋼下渣勞動(dòng)競(jìng)賽,摸索搖爐角度與出鋼卷渣、下渣的關(guān)系,規(guī)范了出鋼搖爐角度與速度的要求,出鋼下渣爐次比例控制在10-15%。

      根據(jù)前期脫氧劑消耗偏高的情況優(yōu)化出鋼脫氧劑使用,降低冶金過程鋼水A1含量。


      圖片


      5、電爐底吹技術(shù)


      電爐底吹技術(shù)的運(yùn)用實(shí)現(xiàn)了電爐的復(fù)合吹煉。復(fù)合吹煉把供氧和底吹供氣結(jié)合起來,通過選擇不同模式進(jìn)行吹煉,有利于強(qiáng)化熔池?cái)嚢瑁龠M(jìn)渣-鋼反應(yīng),均勻鋼液成分及溫度,降低煉鋼過程主輔料消耗,提高合金收得率,提高鋼液成分和溫度的終點(diǎn)控制精度,縮短冶煉時(shí)間。


      底吹試驗(yàn)(錯(cuò)峰**時(shí))

      在全廢鋼(配加10噸生鐵)條件下進(jìn)行電爐底吹試驗(yàn)。



      項(xiàng)目

      使用底吹

      不使用底吹

      差值

      裝入量

      115.63

      114.70

      0.93

      平均出鋼量

      102.0

      99.52

      2.48

      鑄坯量

      100.46

      98.22

      2.24

      鋼鐵料

      1151.01

      1167.82

      -18.82

      噸鋼電耗

      471.73

      465.57

      6.17

      噸鋼氧耗

      26.11

      33.73

      -7.62

      噸鋼煤氣消耗

      11.01

      12.60

      -1.59

      噸鋼石灰消耗

      68.98

      70.32

      -1.34

      冶煉周期

      77

      81

      -4


      完善電爐冶煉工藝取得的效果:  

      1、爐渣TFe降低  

      2、冶煉終點(diǎn)C明顯升高  

      3、下渣回P明顯減少  

      4、鋼鐵料消耗明顯降低。  

      在電爐冶煉工藝不斷完善之后,甚至可能比高爐更有相對(duì)的技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)。各位鋼鐵老板繼續(xù)努力哦!

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